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部分石化企业MTBE脱硫技术

作者: 佳华化工 发布日期: 2015-11-15
信息摘要:
本报讯(张一峰记者董梅)5月29日,锦州石化公司MTBE(甲基叔丁基醚)双塔精馏脱硫技术通过中油集团科技评估中心成果鉴定。万吨级工业装置运行表明,MTBE含硫量从100-1000ppm降低到小于3ppm,MTBE收率99.5%,脱硫能...

 

  本报讯(张一峰记者董梅)5月29日,锦州石化公司MTBE(甲基叔丁基醚)双塔精馏脱硫技术通过中油集团科技评估中心成果鉴定。万吨级工业装置运行表明,MTBE含硫量从100-1000ppm降低到小于3ppm,MTBE收率99.5%,脱硫能耗17.0-17.7千克标油/吨MTBE。

  作为汽油添加剂,主要用于调节汽油的含氧量和辛烷值。MTBE硫含量的高低会影响汽油质量的升级,故需对MTBE产品进行脱硫处理,以满足市场需求。改善北京大气环境,降低汽车尾气可吸入PM2.5颗粒物排放,锦州石化承担起京V汽油生产及保供任务。攻关中,控制MTBE硫含量成为生产京V汽油的瓶颈。2011年,锦州石化研究院承担起中国石油炼油与化工分公司“降低MTBE硫含量技术开发”课题,当年完成含硫化合物结构分析和热分解稳定性实验,建立了脱硫过程模型。实验室对脱硫模型进行验证,结果表明,脱硫后MTBE硫含量小于2ppm。

  2012年3月,锦州石化首次对闲置装置进行MTBE脱硫技术改造,并成功进行万吨级工业实验,工业产品硫含量小于2ppm,收率达到99.5%以上。同年9月,完成另一套装置脱硫技术改造,并生产出合格产品。经过26个月的运行,成功将锦州石化自产和外购的MTBE硫含量降到2ppm以下。作为自主研发的创新技术,该项成果已申报专利2项,其中实用新型专利已获得授权。

  在MTBE脱硫技术基础上,锦州石化研究院科研人员对MTBE生产过程进行研究,成功将脱硫技术和生产技术融合在一起,进一步降低了脱硫成本,使炼油型MTBE实现低硫化,满足了清洁燃料生产要求。


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